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巧用“淘金术” 助客省百万
发布时间:2025-12-29 所属类别:公司新闻

在D单位集团全力推进降本增效的号召下,劳大一线工人团队主动作为,聚焦钢渣资源化利用,通过自主革新加工工艺,将昔日难处理的工业废渣变成了电炉生产的“香饽饽”,成功构建起一条“分选-加工-直供”的高效资源循环链,年均可为D单位集团节约合金采购成本超千万元。

主动揽责,工人团队扛起加工重任

面对降低合金成本的压力,劳务大队决定在钢渣资源化利用上深挖潜力。任务下达后,劳大团队主动请缨,承接了渣钢精细化加工的重任。我们不等不靠,依托新增的简易落锤和中包切割设备,积极探索,将原先大块、混杂的渣钢进行破碎、切割与清洁处理,使其变废为宝。

打通关键环节,构建高效作业闭环

整个处理流程中,劳大团队以“提质提效”为目标,精准打通了三个关键节点。

源头精细分选。在三利厂分选主战场,工人们化身“质检官”,严格按照标准,手工剥离废渣杂质,确保原料基础品质。

快速协同转运。天车工精心规划路线,确保分选后的渣钢被快速、安全地吊运至加工点,衔接紧密。

自主精准加工。操作工人熟练操控新设备,对大块、异形渣钢进行“量身定制”式的破碎与切割,彻底解决了以往渣钢形态不规则、杂质多、入炉难的痛点。

成果显著,直供电炉无需二次处理

经过劳大团队的巧手加工,产出的渣钢产品尺寸规整、清洁度高,完全符合一区、四区电炉的投料标准,实现了“出炉即入炉”的直供模式。这不仅大幅提升了渣钢本身的利用价值,减少了外购合金的需求,更显著降低了电炉生产的综合成本。

持续优化,助力降本增效走深走实

此次渣钢加工模式的成功升级,是一线工人发挥智慧与工匠精神,直接参与企业技术革新、成本管控的生动实践。它不仅打通了钢渣资源化利用的“最后一公里”,形成了资源闭环,更展现了产业工人在企业转型升级中的核心力量。

劳大团队表示,下一步将继续深挖设备潜能,优化作业流程,以更精的技艺、更高的效率,为长钢集团打赢降本增效攻坚战贡献更大的工人力量。

 

(劳务大队  蒲锐)

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